李順(右)為員工講解精益知識。
辛勤耕耘、腳踏實地、敢于擔當、勇于突破,這是員工們對中聯重科工藝工程師李順的評價,入司僅僅幾年的李順用他的實際行動詮釋了一名中聯人的品質。
杰出新人迅速成為技術骨干
李順2012年入司,研究生畢業的他被分配到分公司漢壽砼站從事工藝研發工作。到崗后,他迅速投入到工作中,認真研究公司的攪拌主機設計圖紙與工藝文件,虛心向領導和老員工請教,深入現場與車間員工交流,在短短半年時間里,他完全掌握了整個攪拌主機的制造工藝。在這期間,李順為車間設計了工裝十余套,簡化了許多工作流程,2012年底,他被混凝土機械公司工程技術中心評為“杰出新人”。
同時,作為砼站產品制造部工藝技術室唯一的研究生,李順有著研究人員的特質——熱衷鉆研。2013年,他協助老員工完成了《攪拌主機殼體制作工藝提升》科研項目,提升了攪拌主機質量,三包期耐磨件破裂故障率大幅降低,單臺主機成本也降低了1.62%,同時申請非專利創新技術3項。2014年,有了一定工作經驗的李順負責主導的《攪拌主機節拍化生產關鍵技術研究》項目順利完成,通過攻克影響攪拌主機節拍化生產關鍵技術,使車間焊接質量一次性合格率提升到了98.2%,單臺主機制作成本降低了1.18%,申請非專利創新技術兩項。同時,他還通過優化軸端密封零件結構,實現了軸端結構集成簡化裝配,取得國家發明專利1項。
將精益改善進行到底
在加入公司三年的時間里,李順參與了分公司14個精益項目的推行工作,這些項目中,由他全面負責的《攪拌主機制造周期縮短項目》成果明顯。該項目通過各生產線的管控改善,使制造周期縮短28%;通過工序平衡調整,使車間的端板線、殼體線、機蓋線、涂裝線及裝配線生產節拍平均縮短13%;通過取消端板組件免退火處理、重復工位合并、卸料門裝配前移等工作,減少車間在制品成本百萬余元。看著這一項項工作成果,制造部的領導都對《攪拌主機制造周期縮短項目》豎起了大拇指,李順也因此成為了大家眼中的“精益達人”。
帥氣“教授”風靡車間一線
去年9月份,又有7名新員工來到了砼站產品制造部進行實習,年輕帥氣的李順成為了他們的實習老師。
接到這份工作后,他為新員工制定了詳細的實習工作計劃。從產品圖紙學習到熟悉產品工藝流程,再到精益思想學習,李順全面系統地對新員工進行了培訓與現場講解,培養了他們發現問題、解決問題的能力。通過五個月的實習,新員工不僅熟悉了三維制圖軟件的應用,而且還完成了15套工裝的設計制作。在這期間,李順為了讓大家快速入模,還帶領新員工參與了攪拌主機、M-TEC干混主機的制作工藝流程,參加了攪拌主機殼體焊接標準作業指導書的編制,協助完成了M-TEC干混主機工時定額的測定,為新員工助力生產提質打下良好的基礎。他的傳幫帶工作得到了新老員工的大力贊揚,他也因此在車間獲得了“教授”的封號。
新的一年,李順將繼續擔起車間一線的生產、改善、培訓重任,為公司做出更多貢獻。